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500m³ 日排量工業鹽生產廢水處理項目方案落地
閱讀:9 發布時間:2025-5-105月初受某大型工業鹽生產企業委托,我司杰魯特環保于承接其生產線廢水處理工程,該企業工業鹽生產廢水日排水量達 500m3。
一、廢水特點
水質波動劇烈:工業鹽生產涵蓋蒸發、結晶、精制等多道工序,不同生產階段排出的廢水水質差異極大,鹽分濃度、酸堿度等指標變化頻繁。
鹽分濃度高:廢水中主要含有氯化鈉、氯化鈣、硫算鎂等多種無機鹽類,總鹽含量普遍在 15% - 20%,部分工序產生的濃鹽水總鹽含量甚至超過 25%,遠超常規污水處理系統的承受范圍。
伴生污染物復雜:除高鹽外,廢水中還含有少量重金屬離子(如鉛、汞等)、有機助沉劑殘留以及微量的酸堿調節劑,部分污染物具有較強的腐蝕性與生物毒性,處理難度高。
水量變化顯著:生產過程的間歇性導致廢水排放具有明顯的周期性,高峰時段與低谷時段的排水量差異可達 3 倍以上,對處理系統的調節能力要求嚴苛。
二、工藝思路和確定
基于對工業鹽生產廢水特性的深度剖析,我司經多輪研討與技術論證,確定采用 “預處理 + 蒸發結晶 + 膜分離 + 深度凈化" 組合工藝對廢水進行處理。
工藝設計說明:工業鹽生產廢水首先流入調節池進行水質水量的均衡調節,隨后泵入中和反應池,根據廢水酸堿度投加適量的酸堿調節劑,將 pH 值調節至 7 - 8 的中性范圍。中和后的廢水進入混凝沉淀池,投加聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM),使水中的懸浮物、膠體物質以及部分重金屬離子形成絮體沉淀,污泥排入污泥池,上清液則進入后續處理單元。
預處理后的廢水進入三效蒸發結晶系統,通過多效蒸發技術,利用蒸汽余熱對廢水進行濃縮蒸發,使大部分水分汽化分離,殘留的濃鹽水形成高濃度鹽漿。鹽漿經離心機分離,得到固態鹽類結晶物,實現鹽分的資源化回收;蒸發產生的冷凝水進入膜處理系統。
在膜處理環節,冷凝水先經超濾(UF)膜去除大分子有機物和懸浮物,再進入納濾(NF)膜進行鹽分的初步分離,最后通過反滲透(RO)膜進一步去除殘余鹽分和小分子污染物。RO 膜產水進入深度凈化單元,通過活性炭吸附和紫外線消毒,確保水質達到回用水標準或排放標準。
膜處理產生的濃水回流至調節池重新處理,實現廢水的0排放目標。污泥池中的污泥經板框壓濾機脫水后,干泥交由專業危廢處理單位處置,濾液返回調節池參與循環處理。
目前,項目設計方案已遞交至客戶方。我司技術團隊與企業代表圍繞方案細節,開展了多輪深入溝通與優化。經反復研討,雙方順利敲定最終方案。該方案現已移交至我司制造部門,正式開啟設備生產與工程建設等后續工序。